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瑞光回轉窯尾氣管道應用增濕技術的必要性

  以前原熟料生產(chǎn)線沒有考慮尾氣降溫、調(diào)質(zhì)系統(tǒng),窯尾塔架、高溫風機和電除塵器相靠極近。根據(jù)場地實況,只有往空中發(fā)展,將增濕塔架于高溫風機的上方,這樣就會造成回灰系統(tǒng)和高溫風機進風管道的設計復雜。1000t/d級生產(chǎn)線配套的增濕塔規(guī)格大多為Φ5.8m×26m,如果采用Φ2.68m×50m舊風管作為尾氣管道,則風管內(nèi)的截面風速將達到9.5m/s,尾氣在風管內(nèi)的停留時間約為5.3s,比在增濕塔內(nèi)的停留時間減少了58.5%。該項目屬于老線技改,對于拆除的大量舊管道,本著“實事求是,物得其用”的原則,盡量再利用。如果回轉窯尾廢氣管道能利用原先Φ2.68m×50m的舊風管,用管道增濕技術對尾氣進行降溫、調(diào)質(zhì)處理,總共可節(jié)省系統(tǒng)投資約30多萬元。
  同時此套裝置屬于壓力式控制系統(tǒng),主要由儲水箱、緩沖穩(wěn)壓管、雙供水水管、高壓離心泵(一備一用)、預熱器至高溫風機風管、壓力式水槍、溫度檢測熱電偶、控制柜及系統(tǒng)控制軟件等組成,其中控制柜內(nèi)裝有調(diào)節(jié)水泵轉速的變頻器,水箱內(nèi)裝有浮球閥和液位計來控制水位。系統(tǒng)運行后,熱電偶檢測出進入電除塵器的氣體溫度高于170℃,此時溫度信號經(jīng)變送器變送為4~20mA標準信號送給PLC,PLC對該信號進行PID運算后,對應輸出一個4~20mA控制信號,該信號作為變頻器的給定值,也就是水泵電動機轉速的設定值,水泵電動機就隨著電除塵器進口氣體溫度的變化,在變頻器的控制下工作,改變管道的供水壓力和噴槍的霧化壓力,從而調(diào)節(jié)噴水量。當電除塵器進口氣體溫度過低或管道壓力過低時,系統(tǒng)會自動停止水泵工作,避免濕底現(xiàn)象的發(fā)生;當儲水箱由于某種原因存水過少、水位過低,液位計檢測到箱內(nèi)過低水位時,系統(tǒng)也會發(fā)出一個開關量控制信號給水泵,使水泵停止供水。當水位回升到一定高度時,系統(tǒng)又會重新啟動水泵供水。 
  系統(tǒng)設計采用14根噴槍進行噴水,試生產(chǎn)初期,在水泵噴水壓力不到1.0MPa的情況下,電除塵器進口廢氣溫度就可以降到150℃。但增濕管道經(jīng)常出現(xiàn)濕壁、濕底的問題,底下排灰螺旋輸送機送出的回灰潮濕,有些呈塊狀和結粒狀;回灰斗不到兩個班就會堵塞,灰斗積灰高度超過高溫風機進風管斜面高度后,會產(chǎn)生間斷性塌灰現(xiàn)象,有時高溫風機瞬間電流突高,風機、風管產(chǎn)生振動。多次檢查,沒有發(fā)現(xiàn)噴槍漏水、噴頭滴水的現(xiàn)象減少噴槍使用的數(shù)量、調(diào)整噴槍的分布位置和方式,提高水泵的噴水壓力經(jīng)分析認為,一方面水壓較低導致噴嘴霧化效果不理想,另一方面在Φ2.68m風管內(nèi)布置了14根噴槍,噴頭在局部區(qū)域內(nèi)排列過多,造成在風管截面上水霧分布不均勻,導致粉塵含水量過高不能完全被汽化而產(chǎn)生濕底的現(xiàn)象。為此對噴槍數(shù)量進行了調(diào)整,較后穩(wěn)定使用其中的4根三噴頭、4根二噴頭共8根噴槍;原先設計的噴槍總長度為1.6m,噴槍伸進風管的長度為1.2m,管道中心區(qū)域內(nèi)噴頭之間非常接近,水霧重疊現(xiàn)象嚴重。因此,調(diào)整了8根噴槍在風管上的位置,將其中的4根噴槍外移了10cm,調(diào)整前后的噴槍位置見圖2;另外將水壓升高至2.5MPa。
  回轉窯停止后,在灰斗內(nèi)清堵時,管道上方經(jīng)常有餅狀濕料掉落,據(jù)此判斷系統(tǒng)存在著嚴重的濕壁現(xiàn)象。原因和風管內(nèi)沒有安裝氣流分布板有關,含塵氣流經(jīng)過C1出口風管(Φ2.20m)與增濕管道連接的錐形管時產(chǎn)生渦流現(xiàn)象,在其作用下,水霧被帶向四周管壁,從而造成管道濕壁、結露。停窯檢修時,在距噴槍平面上方4.0m位置風管中安裝了氣流分布板。原灰斗出口為Φ500mm圓孔,當回灰稍有潮濕,特別容易黏附在圓形下料口周圍,起拱后將灰斗出口堵塞。對此,將灰斗出口改為500mm×1000mm的長條形,改造后灰斗再未出現(xiàn)堵塞的現(xiàn)象。
  河南瑞光機械科技有限公司提供的自動控制系統(tǒng),是以進電除塵器廢氣溫度為依據(jù),并根據(jù)電除塵器進口廢氣溫度的變化自動調(diào)節(jié)水泵電動機轉速。根據(jù)公司2500t/d熟料生產(chǎn)線的使用經(jīng)驗,如果在窯況不正常、需減產(chǎn)煅燒的情況下,C1出口氣體溫度勢必瞬間升幅很大,依照配套的自控程序的設置,必將大幅增加水泵頻率,在局部時間段內(nèi)造成水泵噴水量過大而產(chǎn)生管道濕底現(xiàn)象。對此,修改了自控程序,設置水泵運行的頻率上限較大為45Hz,同時將系統(tǒng)的控制方式變換為PID控制與中控手動控制相結合,以適應工況的變化。 改造后,在正常生產(chǎn)情況下送灰螺旋輸送機排出的回灰比較干燥,開、停窯或窯產(chǎn)量不穩(wěn)定的情況下,有時排出的回灰水分大些,但再也沒有發(fā)生過管道灰斗堵塞事故。入電除塵器的廢氣溫度在170℃左右,粉塵比電阻也能滿足收塵的要求。
  河南瑞光機械科技有限公司專注于水泥回轉窯生產(chǎn)設備,尤其是回轉窯和球磨機以及烘干機,水泥生產(chǎn)線等多套設備,并在科學設計上,精作的規(guī)劃下造出較好的品牌,多年來,為國內(nèi)外許多國家提供了上萬套優(yōu)質(zhì)的建材設備和礦山設備,多項產(chǎn)品獲得榮譽獎章并通過ISO&CE國際質(zhì)量體系的****,并出口到海外三十多個國家和地區(qū),同時我們更將將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務與國內(nèi)外客商共同創(chuàng)造更加豐碩的成果。

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